北岛玲日韩精品一区二区三区I 日韩精品福利视频I 色偷偷偷亚洲综合网另类I 猫咪在线永久网站I 纲手被漫画在线观看I 蜜臀久久99精品久久久无需会员I 日本在线免费视频I 国外破除大片在线观看I 欧美一线视频I 成人xvideos免费视频I 女明星裸体看个够(无遮挡)I 人人爽人人爽人人爽I 精品国免费一区二区三区I 男女刺激视频网站I 欧美老女人交I 在线看a的网站I 黄色国产毛片I 国产美女久久精品I 国产 一区二区三区I 疯狂欧美牲乱大交777I 黄色网址在线看I 奇米影视888狠狠狠777不卡I 高清免费观看avI 被cao的合不拢腿高h快穿I sss欧美第一视频在线I 成人国产精品avI 捆绑凌虐一区二区三区I 女人囗交吞精囗述I av夜先锋资源免费I 日韩欧美三级在线I 成人国产免费电影I 在线观看国产视频I 看片一区二区

歡迎來到浙江宇興傳動機械有限公司企業(yè)官網(wǎng)!
0572-6238529 13967273466@163.com

大型螺桿轉子突然抱死,宣告報廢后找到修復方法

2025-12-18

安禮強

1 故障概述

GML95型雙螺桿壓縮機是30萬噸/年聚烯烴裝置的常用機型。K-8200風機,型號GML95,每天不定時啟動,主要用于B線摻混,每次運行4-5小時,每天運行2-3次,故障發(fā)生前累計運行7900小時。輸送能力為4722Nm3/h,轉速為7351rpm,軸功率243kW,入口流量6529m3/h。

故障發(fā)生后,調閱當天的風機運行的電流,運行曲線如下:

05:48 啟動風機,進行摻混倒倉操作。

10:36 摻混倒倉完成,風機空載運行。

12:05 進行摻混倒倉操作。

16:22 風機出口電流高報跳車。內操發(fā)現(xiàn)摻混風機電流突然上漲至高報,風機停機。班組隨即通知裝置管理人員,同時,將設備斷電。裝置管理人員按照檢查程序脫開聯(lián)軸器,進行設備盤車,無法盤動,初步判斷為軸承或轉子損壞,迅速聯(lián)系維保人員拆檢。

通過拆檢,解體檢查發(fā)現(xiàn):

1.1驅動軸及軸承未見明顯異常;

1.2軸承箱齒輪未見明顯損傷;

1.3陰陽轉子嚙合密封線部位有磨損(見標注1);陽轉子非驅動端端面磨損嚴重(見標注2);靠近轉子兩側端部的陰陽轉子密封線配合型線磨損嚴重(見標注3)

1.4 機殼(陽轉子非驅端處)出現(xiàn)三處裂紋(見標注4);

1.5 陽轉子非驅動端調心滾子軸承(起軸向定位作用)外圈與定位盤磨損(見標注5)軸承外圈安裝定位環(huán)上的銷釘已變形(見標注6)

1.6 陽轉子驅動端徑向軸承保持架損壞,軸承滾柱變形、磨損并混亂排列。

1.7 轉子軸裝密封處出現(xiàn)約1/6周長的燒痕,

1.8 轉子端面有約2/3圓周與殼體端發(fā)生磨損。

1.9 主轉子軸彎曲偏離中心2.7mm;副轉子軸彎曲偏離中心2.0mm。

2.0 主、副轉子外圓均直徑磨小約2.9mm。

2 故障原因分析

綜合拆檢情況,對故障可能產(chǎn)生的原因進行分析如下:

2.1 結合潤滑油油質分析結果為合格,油品更換周期4000小時未到,油壓3.2bar在要求范圍內(1.8-5.5bar),且油壓設有聯(lián)鎖停機,初步判斷潤滑情況良好;排除潤滑不良引起的軸承損壞造成的抱軸。

2.2 根據(jù)巡檢記錄,風機入口壓力-30kPa,大于廠家要求的-45kPa值,且現(xiàn)場檢查入口濾網(wǎng),未發(fā)現(xiàn)有破損情況,各項參數(shù)均顯示正常,現(xiàn)場巡檢時,未發(fā)生異響,排除壓縮機內進入異物導致轉子抱死。

2.3 根據(jù)風機的拆檢情況:整體來看,陰陽轉子倆端面處磨損嚴重,中心處磨損較輕;陽轉子驅動端徑向軸承保持架損壞,軸承滾柱變形、磨損并混亂排列;非驅動端軸承保持相對完好,內側止推軸承與定位盤有受力磨損痕跡,軸承外圈安裝定位環(huán)上的銷釘已變形;轉子端面有約2/3圓周與殼體端發(fā)生磨損;轉子軸裝密封處出現(xiàn)約1/6周長的燒痕;說明轉子在高速運轉過程中不是整體的軸向串動,而是轉子嚙合過程發(fā)生傾斜,轉子徑向方向發(fā)生位移變形。

2.3 從運行分析來看。由于壓縮機運轉中出口溫度高,壓力大,再加上轉子轉速高達7351rpm,對陰陽轉子頂間隙,端面間隙,相互嚙合間隙要求極高。轉子在運轉中,由于轉子變形,發(fā)生轉子嚙合摩擦和端面與殼體端面瞬間摩擦,造成局部溫度瞬間升高,使得陰陽轉子嚙合間隙和端面間隙更加變小,瞬間抱軸。

綜上,聯(lián)系到驅動端徑向軸承保持架損壞,軸承滾柱變形、磨損并混亂排列,推斷驅動端徑向軸承在運行過程中失效是造成設備故障的主要原因。

 2.4 驅動端徑向軸承運行中的失效原因

考慮到類似的設備故障、故障部位以及使用的環(huán)境,失效的原因主要有以下幾個方面:

2.4.1 陽轉子驅動端軸承可能存在缺陷。

2.4.2 螺桿壓縮機在力的計算或軸承選用上可能失當。

2.4.3 該螺桿壓縮機沒有外置潤滑油泵,只是在軸的末端帶有潤滑油泵,壓縮機在啟動瞬間,該設備軸承沒有油的注入,潤滑上存在隱患,尤其是頻繁啟動,更加加速軸承的失效。

2.4.4 裝置生產(chǎn)整體負荷較高,達到了120%,加速了軸承的失效。

2.4.5 潤滑油故障。機器位于高寒環(huán)境地域,冬季寒冷時節(jié)溫度達零下30余度,嚴重影響潤滑油流動性。加之,該機器原裝軸承潤滑噴嘴噴油通徑只有0.06mm,當遭遇極寒冷時段,在潤滑油流動性變差條件下,機器初始啟動的一個時段內,軸承少油甚至失油是大概率事件,軸承受損亦成必然。隨著軸承受損程度積累,機器高速運行,不確定誘因導致瞬間軸承崩潰的幾率大增,亦會出現(xiàn)寒冷季節(jié)軸承少油、失油導致的軸承損傷,在非寒冷季節(jié)軸承崩潰。一般情況下,寒冷季節(jié)因潤滑油流動性變差導致軸承少油、失油致使軸承損傷崩潰,常發(fā)生在寒冷季節(jié)。

3 缺陷修復

3.1 轉子軸修復,由于轉子軸彎曲,轉子外圓不規(guī)則磨損,轉子失去參考中心,且沒有完整的位置可做中心基準。我們采用冷焊工藝,補足轉子軸尺寸,以原始未磨損的部分轉子凹槽最低點為基準點,反復調整同圓周上四(六)個凹槽最低點,使之處在同一圓周上,再用不同位置的凹槽最低點進行校驗,以此反復,直至確保轉子中心找正;固定轉子軸后,在轉子軸兩端車成基準位,以此為基準位,在轉子軸兩端完成打轉子中心孔,然后,車、磨等,恢復轉子軸原始尺寸參數(shù)。

3.2 轉子葉外圓、葉面修復,轉子葉外圓修復,采用壓片滾焊修補工藝,根據(jù)外圓磨損輪廓,把不同厚度的壓片,剪成與轉子葉外圓磨損部位形狀完全相同的壓片,逐層滾焊,堆出與原始轉子曲面一致的滾焊層,修磨拋光即可;轉子葉面修補,先制作一個與兩轉子中心距完全一致工裝,把磨損轉子固定,以此測量轉子葉面不同部位的磨損量,根據(jù)不同部位轉子葉面磨損量,選取0.05~0.20mm不同標準壓片,滾焊至合格尺寸,拋光即可。

3.3 外殼修復,采用冷焊工藝,補焊至設計厚度后,鏜、珩磨之合格。

3.4 機身一體端蓋裂紋修復,采用鉆孔連續(xù)鑲螺絲方法修補至合格。

3.5 其他部位修復,均采取冷焊、車、鏜、磨常規(guī)方法修復至合格。

4 效果

該機損壞程度,經(jīng)尋找多個專業(yè)廠家試圖修復,均被結論報廢,后經(jīng)我公司與陜西關中壓縮機制造有限公司工程師劉安才聯(lián)合攻關,采用上述方法修復后,該機運行各項參數(shù)合格。截止目前,已穩(wěn)定運行3000余小時,未出現(xiàn)瑕疵。

5 預防措施

為預防類似壓縮機故障的產(chǎn)生,需要加強風機的日常操作維護。

5.1 對設備來講,振動為故障之源,要堅持做好壓縮機振動測量并記錄,觀察趨勢。發(fā)現(xiàn)趨勢狀態(tài)變差,要及時停車進行維修維護;

5.2 各專業(yè)加強巡檢,檢查風機運行情況及各參數(shù),是否有異響;

5.3 嚴格按照廠家要求的油品更換周期4000小時更換新油、油濾,確保潤滑合格。

5.4 確保空濾等備件合格,并嚴格按照求4000小時更換空濾,若環(huán)境較差,應加大清理或更換頻次,保證無異物吸入;

5.5 冬季及時投運隔音罩內暖氣,保證壓縮機本體的啟動溫度15度以上,防止?jié)櫥偷蜏亓鲃有宰儾睿瑢е螺S承少油、失油。

5.6 加強與螺桿壓縮機制造商的溝通,就壓縮機在力的計算或軸承選用進行探討。

5.7 在滿足裝置生產(chǎn)的條件下,盡量減少啟動頻次和增加送料摻混時間,以減小壓縮機負荷量。

5.8 定期做好檢修維護和保養(yǎng)。

來源:壓縮機網(wǎng)

(版權歸原作者或機構所有)